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案例一:油气田用环保型无固相加重剂HWJZ-1

HWJZ-1是一种环保型高密度无固相加重剂,与常规无机盐(NaCl、KCl、CaCl2、MgCl2等)和有机盐(NaCOOH、KCOOH、CsCOOH等)加重流体相比,具有密度更高,腐蚀更小,抗温抗压稳定性高等优势,同时环境友好、价格适中,配制密度最高可达1.82g/cm3。

TT12-1-2井是东海的一口评价井,其压力系数1.55左右,属于异常高压气层。按地质设计,2013年9月对油气层进行中途测试。按照气井井控的要求,测试液密度要求达到1.70g/cm3以上,常规的无固相测试液已不能满足该井的要求。为此,我公司开发了高密度无固相加重剂HWJZ-1,配制的有机盐测试液密度达到1.72 g/cm3。该液体用于中途测试封隔器座封保护液,有效防止了重泥浆沉淀埋卡封隔器事故发生,保证了测试作业的顺利进行。

 


案例二:油基钻井液HW OBS应用案例

HW OBS是我公司独立开发的油基钻井液体系,形成了柴油基、白油基两套体系(密度:0.9 g/cm3~2.85g/cm3,抗温:80~180 ℃)以及配套的《油基钻井液技术手册》,具有流变性、电稳定性可调,滤失量小,抗水、土、盐、水基钻井液及水泥浆污染性能强,环保性较好,现场配制工艺简单,便于维护等特点。HW OBS体系已在新疆、四川等区域使用,效果良好。

X505井是川西一口深水平井,存在地层压力高、井眼不稳定、摩阻大等技术难题。以往水基钻井液钻井,事故率高,钻井效率低,井眼质量差;采用进口油基钻井液成本高。本井使用HW OBS油基钻井液,密度2.10~2.15 g/cm3,取得了井眼稳定、摩阻大幅度降低、钻井速度大幅度提高,测井、下套管固井一次成功,施工安全、顺利、高效等优异成果,并创下了5项同地区同类型水平井经济技术指标:

① Φ215.9mm井眼水平段最长,达到907m;

② 水平段机械钻速最快,达到4.88m/h;水平段施工周期最短,达到22.92d;

③ 水平段单只钻头最长进尺,达到903m;

④ 水平段日进尺最高,达到117m。

X505井,HW OBS体系性能已达到进口油基钻井液的指标,受到作业方和承包商的一致好评。

H101井是北疆一口评价井,在钻井井深3250米。该井在安集海河组钻遇含膏质强水敏浅绿灰色泥岩,膨胀缩径和分散坍塌严重;地层倾角大于50°,地层孔隙压力和坍塌压力超高;水基钻井液密度超过2.50g/cm3,甚至高达2.65g/cm3。以往所钻井事故率高,钻井周期长、费用高、成功率低。为此,本井在三开使用HW OBS超高密度油基钻井液,密度2.38 g/cm3~2.46g/cm3,电稳定性一直高于2000V,高温高压滤失量控制在3ml以内,测井、下套管、固井顺利,一次成功,彻底解决了一直困扰该地区超高压、强水敏性泥页岩地层的钻井技术难题,同时创下了显著的技术指标:

① 该地区安集海河组井段平均机械钻速最高(11.65m/h)、日进尺最多(240m)、钻井周期最短(6.9d),一趟钻完钻的最高纪录;

② 创安集海河组井段平均井径扩大率最低纪录(平均井径扩大率3%左右);

③ 油基钻井液使用密度(2.46g/cm3)创钻井承包商最高纪录。

 

案例三:有机减磨剂GXJM-1应用案例

2008年,为西南油气分公司开发了有机减磨剂GXJM-1,该剂在钢铁表面形成的吸附膜具有较高承载能力,即钻具与套管之间压力较高时仍能起到隔离和降低摩擦效能。当井的斜度较大或者狗腿度较大时钻具不会与套管发生干磨,仍能起到润滑减磨的作用。它与钻具防磨接头相配合,用于川西和川东北地区深井、超深井钻井,较好的解决了钻井过程中套管磨损和早期破损难题。

2008年4月,DY4井钻至井深5500m左右,在钻进过程中捞出的岩屑里发现有较多铁屑,铁屑形态呈短丝状、细片状,分析认为是φ177.8mm套管磨损产生的。为了减缓套管磨损,从井深5636 m开始在钻井液中加入1.43%有机减磨剂GXJM-1,套管磨失量降低45.9%,显示出较好的减磨效果。

2008年6月,Xll井在四开4750~5291 m井段,在钻井液中加入0.5%~1%有机减磨剂GXJM-1继续钻进,整个四开钻井过程顺利,井眼畅通,泥浆泵配件更换次数明显减少。该井完钻深井5291m,钻井、测井、下套管、固井作业顺利。

 


案例四:钻井液用抗高温抗盐降失水剂JHJS-200应用案例

钻井液用抗高温抗盐降失水剂JHJS-200是一种无色或淡黄色粘稠液体,是由阳离子单体、高温稳定剂、引发剂等合成的降失水剂。

2012年2月14日至16日,在ZG105H井使用了JHJS-200,使用地层为下奥陶统鹰山组,灰岩,井深6615米,钻井液体系为聚磺体系。室内实验数据如表1所示。


表1 添加JHJS-200的室内实验数据

按照循环周向井浆中直接加入JHJS-200,处理剂加入前后钻井液性能如表2所示。


表2 现场井浆加入JHJS-200前后的实测数据

现场应用表明,JHJS-200能明显改善原钻井液中压、高温高压滤失性能,能满足高温高压深井钻井要求,且该产品无荧光,对电测无影响。


案例五:钻井液用油基泥浆抗高温降滤失剂HW Trol-101应用案例

钻井液用油基泥浆降滤失剂HW Trol-101是在高温条件下合成的高分子聚合物。在油中有良好的分散性,对油基钻井液体系流变性无不良影响,同多种油基钻井液体系中的其它处理剂配伍性好,具有很好的抗高温降滤失效果。

重庆地区页岩气开发使用油基钻井液,原使用降滤失剂效果不明显。2015年3月,甲方在JY46-3HF井替换了原降滤失剂,在井浆中加入HW Trol-101后,失水降低,破乳电压增加,粘度无变化(测试数据详见表1)。与原降滤失剂相比,HW Trol降滤失效果明显,价格更低,已在该地区推广应用。


表1  降滤失剂现场使用数据